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關於蓄熱式焚燒爐(RTO)換向閥的結構分析與改進辦法

發布日期:2021-04-06    點擊:1828次

我們以化工行業普遍應用的三室蓄(xù)熱式(shì)焚燒爐(RTO)為例,針對三室RTO共有6個換向閥,在(zài)爐底兩兩成對,分(fèn)組布置(如下圖)。

三組換向閥(fá)與RTO三個蓄熱室對應,通過一定的順序打開(kāi)、關閉,引導煙氣通(tōng)過蓄熱室、燃燒室,最終(zhōng)排(pái)放到大氣中。工作時RTO焚燒爐內呈微負壓(yā)狀態。高溫側換向閥的外側與煙氣出口管道(dào)連通,區域溫度(dù)最高達300℃;低溫側換(huàn)向閥的外側與煙氣進口管道連通,區域溫度(dù)最高達200℃。爐內廢氣具有一定的腐蝕性。裝置運行時,換向閥每60-180s開閉一次,動作頻(pín)繁。

換向閥的平麵閥板與密(mì)封端麵通過直接接觸實現密封。閥板閉合後,因加工、裝配(pèi)精度低導致密封不嚴,廢氣在壓力作用下流動,在閥板處形成少許內漏,不通過蓄熱體及爐膛焚燒直接排放。同時,閥(fá)杆在(zài)往複運動中對密封(fēng)填料造成磨(mó)損,使廢氣通(tōng)過填料(liào)直接泄漏到大氣(qì)中,發生外漏。

另外,換向閥內部存在高溫煙氣,經長期運行後(hòu),原(yuán)閥杆與閥板均存在不同程度的腐蝕損壞。由於原換向閥設計存在上述問題,加之在排放指(zhǐ)標、環保指標更為嚴格的情況下,即(jí)使少量的泄漏也會對(duì)排放指標產生很大的(de)影響,因此需要通過改造(zào)提高閥門的(de)密封性、耐蝕性和耐用度,使裝置能夠滿足現有工況條件下長(zhǎng)期穩定運行的要求,並且使排放的廢氣滿足《GB31571-2015 石油化學工業汙染物排放(fàng)標準》的排(pái)放指標(biāo)。

根據長期運行後裝(zhuāng)置(zhì)換向閥出現的泄露、損(sǔn)壞(huài)等問題,結合故障點的出現位置,可以從以下三個方麵對換向閥的結構進行分(fèn)析,並考慮改進辦法:

1.閥杆材料(liào)及其連接結構換向閥的主要動件是閥杆和圓形閥板(bǎn),因閥門動作(zuò)頻繁,密封(fēng)結構及支撐結構負荷較大。加之爐中廢氣溫度較高且有較強的腐蝕性,裝置運行一段時間後,閥杆與閥板(bǎn)均發生了一定的(de)磨損與破壞。

經現(xiàn)場測量、檢查發現,閥板與密封麵之間存在一定程度的平行度偏差。因此,應對閥板與閥杆采取降低重量、更換材料、增加錯動補償機構等措施使動(dòng)件擁(yōng)有更長的使(shǐ)用壽命和更好的密封效果。

2.閥板密封結構原設計中,圓形閥板僅(jǐn)通過與密封麵接觸時自身發生形變來進行密封。

由於加工精度無法保證,以及長期運行帶來的支撐結構磨損,圓(yuán)形閥板與密封麵無法在圓周(zhōu)上所有的位置都能緊密接觸。因此,需要對閥板密封結構(gòu)進(jìn)行重新設計,來保(bǎo)證長期運行(háng)中閥板密封的可靠(kào)性。

3.閥杆密封結構及支(zhī)撐(chēng)結構原設計中,閥杆的密封組件采用的是填料式密封,由於換向閥的動作頻率非常高(每60-180s動作1次)使(shǐ)得此處密封填料的損(sǔn)耗非常快。

閥杆的(de)支撐結構是(shì)在(zài)內(nèi)外兩側對稱布置的由三個橡膠(jiāo)輪組(zǔ)成(chéng)的支撐(chēng)軸承(chéng)。

拆除支撐軸承後,發現滑輪表麵包膠因長期使用表麵已發生永久(jiǔ)變形;滑輪的(de)轉軸因長期與軸(zhóu)套幹磨,已嚴重磨損;部分滑輪已無法正常轉動。

此外(wài),經檢查發(fā)現,支撐(chēng)軸(zhóu)承雖然有(yǒu)一定的調心功能,但當閥杆兩端同時采(cǎi)用(yòng)此結構時,很難(nán)保證閥杆與密封函的同心度,從而加劇了填料的磨損。填料磨損後,廢氣在此處發生泄漏。因此,需要對閥杆的密封結構與支撐機構進行重新設計,以達到更好的閥(fá)杆密封效果與更長的使用壽命。

一、閥杆及其(qí)連接構件

如某(mǒu)塗布行業企業(yè),一台55000Nm3/h處理量的RTO,在換向閥設計中的幾個取(qǔ)值,如閥杆為直徑60mm的實心杆(gǎn),材質為不鏽鋼,閥板為直徑 1300mm,厚3-10mm 的圓形板,材質同為不鏽鋼。在運行一(yī)段(duàn)時間後,閥杆與閥板表麵均出現了嚴重(chóng)的腐蝕與磨(mó)損。考慮到(dào)長期運行時的(de)設備工況,需要同時滿足力學性(xìng)能、表麵硬度、耐(nài)腐蝕性三方麵要求,因此(cǐ)理想的替代材料有調製(zhì)鋼不鏽鋼或其他合金鋼。

根據現場的使用經驗,選用直徑63mm,厚10mm的不鏽鋼鋼管作為替代閥杆(gǎn)材料。閥板的材料也選用(yòng)不鏽鋼,直(zhí)徑不(bú)變,厚度(dù)增加(jiā)。

閥杆(gǎn)自身的磨損與閥杆支(zhī)撐軸承的磨(mó)損(sǔn)均(jun1)會導致活(huó)塞杆與閥(fá)杆的同心度偏差進一步加大。改進(jìn)的辦法是在過渡頭與活(huó)塞杆之間(jiān)增(zēng)加一個浮動接(jiē)頭。浮動接頭允許兩側連接杆發生偏心滑動和球麵滑動,它(tā)能(néng)夠對活塞杆(gǎn)與閥(fá)杆之間的偏(piān)心量(liàng)進行補償,使得換(huàn)向(xiàng)閥在長期使用過程中穩(wěn)定高效地運行,降低RTO換向閥運行安全隱患(huàn)。

二、閥板密封構件

1.改進後(hòu)的閥板密封(fēng)結(jié)構在密封麵上加工兩道密封槽,選(xuǎn)用適當的彈(dàn)性體材料作為密封體;利用密封體的回彈性補償閥板與密封麵之間的平行度偏差。同時,利用兩道密封體形(xíng)成迷宮密封結構(gòu),阻(zǔ)止有機廢氣泄漏,提高RTO處理效率(lǜ)。換向閥(fá)高(gāo)溫側(cè)的環境(jìng)溫度最高可達(dá)到300℃甚至更高(如部分行業需增加反燒工藝),因此要求密封體材料(liào)在(zài)高溫下具有(yǒu)良好的物理、化學(xué)特性穩定(dìng)性。膨脹石墨的耐(nài)溫性出色,同時兼具(jù)較好的回彈性,非常適用於(yú)目的工況(kuàng)。

2.改進後的閥(fá)板(bǎn)密封結構在密封麵上增加集氣室,增加壓縮空氣接口,內部通入正壓,以保證換向閥的零泄(xiè)漏。

三、閥杆支撐構件

1.將原結構中(zhōng)的橡膠輪改為40Cr材質的鋼輪,提高滑輪在高溫煙氣條件下的耐用性和耐(nài)腐蝕性。

2.增加(jiā)下部兩個滑輪(lún)的寬度,增大(dà)滑(huá)輪與閥杆的接觸(chù)麵積,降低滑輪與閥杆之間接觸處的(de)滑動摩擦阻力。

3.在每個滑輪內部增加一對自潤滑軸承,使滑輪的滑動更加順滑,延長滑(huá)輪的使用(yòng)壽命。

經過我們的研究和探索,根據上述(shù)改進措施,換(huàn)向閥能夠滿(mǎn)足RTO長期使用的穩定性和重(chóng)複性,使RTO設備做到滿足(zú)新標準中(zhōng)的排放要求,達到了預期的改進(jìn)目的。具體效果總結如下:

1.更換後的不鏽鋼(gāng)閥杆與閥板能(néng)夠有效抵抗腐蝕並(bìng)降低閥杆支撐負荷,減少磨損,具有更長的使用壽(shòu)命。

2.作為閥板密封體材料,膨(péng)脹石(shí)墨在高溫(wēn)下(xià)具有良好的熱穩定性和良(liáng)好的回彈率。

3.改進後的閥杆密封結構能夠有效阻隔灰塵;有效阻止RTO運行過程中的有機廢氣泄漏,並對閥杆提供穩固支撐。改進後的閥杆支撐軸承運轉更加順滑,使用壽命大大增加。

4.改進提高了換向閥的密(mì)封性(xìng);提(tí)高(gāo)了換向閥運行(háng)時的平順性與可靠性;延長了換向閥的使用壽命。

綜合來源:YIHEAC

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